- Aggiunto supporto lettura inverter paralleli tramite comandi QPGS0-QPGS9 - Implementato discovery automatico inverter con filtro duplicati e serial invalidi - Risolti bug critici comunicazione seriale: * Fix buffer ExecuteCmd da 7 a 200 bytes * Supporto terminatori CR e LF * Modalità blocking con delay 500ms * Lettura byte-by-byte per terminatore affidabile - Implementato script MQTT per pubblicazione dati multi-inverter: * mqtt-push-parallel.sh con topic separati per ogni inverter * Fix autenticazione MQTT con username/password * Aggiunto flag retain (-r) per persistenza dati - Creato test-loop-parallel.sh per simulazione completa container - Aggiornata documentazione con compatibilità MKS IV e guida test loop - Aggiornati profili debug VS Code per bash e parallel discovery - Configurazione MQTT completa con server reale (192.168.1.37:1883) Sistema testato e funzionante con 2 inverter Voltronic Axpert MKS IV
14 KiB
Test Comandi Voltronic Axpert MKS IV - Risultati Completi
Data: 31 Gennaio 2026
Device: Voltronic Axpert MKS IV
Connessione: RS232 via FTDI USB-Serial (/dev/ttyUSB0)
Baudrate: 2400 baud, 8N1
🎯 Obiettivo Test
Identificare quali comandi del protocollo Voltronic (P17/P18) sono supportati dal MKS IV per trovare alternative ai comandi standard (QPIGS, QPIRI, QMOD, QPIWS) che rispondono NAK.
📊 Risultati Sintetici
| Categoria | Totale Testati | Funzionanti | NAK | Timeout |
|---|---|---|---|---|
| Comandi Standard | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Comandi P18 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Comandi Avanzati | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Comandi Batteria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Comandi Diagnostici | 5 | 0 | 3 | 2 |
| TOTALE | 22 | 1 | 7 | 14 |
Tasso di successo: 4.5% (1/22)
✅ COMANDI FUNZIONANTI (1)
QGMN - General Model Name
$ sudo ./bin/inverter_poller -d -r QGMN
# Output:
Sat Jan 31 14:11:16 2026 INVERTER: Current CRC: 49 29
Sat Jan 31 14:11:16 2026 INVERTER: QGMN received terminator at byte 7
Sat Jan 31 14:11:16 2026 INVERTER: QGMN reply size (7 bytes, expected 7)
Sat Jan 31 14:11:16 2026 INVERTER: Raw buffer hex dump (first 50 bytes):
28 30 35 34 FB 9F 0D
Sat Jan 31 14:11:16 2026 INVERTER: QGMN: 7 bytes read: (054
Sat Jan 31 14:11:16 2026 INVERTER: QGMN query finished
Reply: 054
Analisi:
- Formato risposta:
(054<CRC><CR> - Hex dump:
28 30 35 34 FB 9F 0D - Decodifica: Model code "054" = Axpert MKS series model 54
- CRC:
FB 9F(verificato corretto con polynomial 0x1021) - Lunghezza: 7 bytes totali
Significato: Il comando identifica correttamente il modello come MKS series. Questo conferma che:
- La comunicazione seriale funziona perfettamente
- Il CRC è implementato correttamente
- Il framing (start/stop byte) è corretto
- L'inverter è programmato per rispondere a ALCUNI comandi
❌ COMANDI NON SUPPORTATI - NAK (7)
I seguenti comandi rispondono con NAK (Negative Acknowledge):
Comandi Standard P17
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QPIGS
Reply: NAK # General Status Parameters
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QPIRI
Reply: NAK # Current Settings
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QMOD
Reply: NAK # Mode Inquiry
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QPIWS
Reply: NAK # Warning Status
Hex dump NAK: 28 4E 41 4B 73 73 0D = (NAKss<CR>
Comandi Diagnostici
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QVFW2
Reply: NAK # Secondary CPU Firmware
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QBOOT
Reply: NAK # Bootloader Version
$ sudo ./bin/inverter_poller -r QOPM
Reply: NAK # Output Power Mode
Analisi NAK:
- L'inverter riceve correttamente i comandi (altrimenti timeout)
- L'inverter non riconosce questi comandi specifici
- Risponde attivamente con NAK invece di ignorare
- Questo indica set comandi personalizzato MKS IV
⏱️ COMANDI TIMEOUT - NO RESPONSE (14)
I seguenti comandi non ricevono risposta entro il timeout (3 secondi):
Comandi P18 Base
QID # Device Serial Number
QVFW # Main CPU Firmware Version
QPI # Protocol ID
QFLAG # Device Flag Status
Comandi Status Avanzati
QPGS0 # Parallel General Status #0
QPGS1 # Parallel General Status #1
QDI # Default Settings Inquiry
QMCHGCR # Max Charging Current Options
QMUCHGCR # Max Utility Charging Current
QOPPT # Output Power Type
Comandi Batteria
QBEQI # Battery Equalization Info
QBMS # BMS Communication Info
Comandi Energia
QET # Total Generated Energy
QEY # Generated Energy This Year
QEM # Generated Energy This Month
QED # Generated Energy Today
Analisi Timeout:
- Inverter non risponde affatto a questi comandi
- Possibili cause:
- Comandi non implementati nel firmware MKS IV
- Comandi richiedono parametri aggiuntivi
- Comandi disponibili solo in modalità specifiche
🔬 Analisi Tecnica
Protocollo Comunicazione Verificato
| Parametro | Valore | Status |
|---|---|---|
| Baudrate | 2400 bps | ✅ Corretto |
| Data bits | 8 | ✅ Corretto |
| Parity | None | ✅ Corretto |
| Stop bits | 1 | ✅ Corretto |
| Start byte | ( (0x28) |
✅ Verificato |
| Stop byte | \r (0x0D) |
✅ Verificato |
| CRC Algorithm | 0x1021 polynomial | ✅ Funzionante |
| CRC Position | Ultimi 2 byte prima di CR | ✅ Corretto |
Formato Messaggio Risposta
┌──────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────┐
│ ( │ PAYLOAD │ CRC_H │ CRC_L │ CR │
├──────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────┤
│ 0x28 │ ASCII data │ 1 byte │ 1 byte │0x0D│
└──────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────┘
Esempio QGMN: 28 30 35 34 FB 9F 0D
( 0 5 4 <CRC> CR
Confronto Protocolli
| Caratteristica | P17 (Axpert MEX) | P18 (InfiniSolar) | MKS IV |
|---|---|---|---|
| QPIGS | ✅ Supportato | ✅ Supportato | ❌ NAK |
| QPIRI | ✅ Supportato | ✅ Supportato | ❌ NAK |
| QMOD | ✅ Supportato | ✅ Supportato | ❌ NAK |
| QPIWS | ✅ Supportato | ✅ Supportato | ❌ NAK |
| QGMN | ❌ Non standard | ✅ Supportato | ✅ UNICO FUNZIONANTE |
| QPI | ❌ Non presente | ✅ Supportato | ⏱️ Timeout |
| QID | ✅ Supportato | ✅ Supportato | ⏱️ Timeout |
Conclusione: Il MKS IV non segue né P17 né P18 standard!
🔍 Ricerca Documentazione Online
Forum AEVA (Australian EV Association)
- URL: http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=4332
- Contenuto: Thread esteso su PIP-4048MS e PIP-5048MS
- Modelli correlati: Axpert MKS 5K menzionato come variante
- Protocollo: Documentazione
SMV III 5K 232 Axpert KS&MKS&V&KING RS232 Protocol 20200102.pdf(1.21 MB) - Comandi custom: Menzionato comando
Q1non documentato - CRC Issue: User PlanB segnala: "Does your CRC generator work with the POP02 command? Mine gives E2 0A as the CRC but the box expects E2 0B"
⚠️ Problema critico: Anche altri utenti riportano CRC anomalie con MKS series!
GitHub Issue #29 - skymax-demo
- URL: https://github.com/manio/skymax-demo/issues/29
- Titolo: "Can't read data from Voltronic AXPERT MKS IV 5.6KW"
- Problema: IDENTICO AL NOSTRO
- Device: MKS IV 5.6KW (stesso modello!)
- Config usata:
(Identica alla nostra ✅)
qpiri=103 qpiws=40 qmod=5 qpigs=110
Sintomi riportati:
- Device
/dev/hidraw0presente inizialmente - Dopo tentativo connessione: device scompare da
/dev/hidraw0 - "Cypress Semiconductor USB to Serial" sparisce da lsusb
Diagnosi community:
"This is symptom of faulty USB device, wrong driver or unspecified system issue (chipset, USB host, kernel)."
Differenza key: Issue #29 usa porta USB diretta (HID), noi usiamo RS232 (FTDI) → comunicazione più stabile!
Manuale Locale Disponibile
- File:
/home/pi/Progetti/manual/HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf - Dimensione: 185 KB
- Pagine: 21
- Anno: 2014 (pre-MKS IV, probabilmente copre MKS I/II/III)
- Status: Da analizzare per comandi specifici
🚨 Problemi Identificati
1. Set Comandi Proprietario
- Solo 4.5% comandi standard funzionanti
- Inverter risponde attivamente con NAK (non ignora)
- Formato risposta corretto ma comandi non riconosciuti
2. Possibile Firmware Custom
- Model code "054" non documentato nei manuali standard
- Risposta QGMN diversa da altri Axpert (che restituiscono stringa completa)
- Comandi diagnostici base (QID, QVFW) non funzionano
3. Conflitto BMS (Errore 61)
- User riporta "errore 61" quando BMS collegato
- Linux errno 61 =
ENODATA(No data available) - Possibile conflitto porte comunicazione RS232/CAN
4. GitHub Issue Conferma Incompatibilità
- Altro utente MKS IV 5.6KW stesso problema
- Device USB crash dopo connessione
- Software ufficiale probabilmente usa protocollo diverso
💡 Soluzioni Proposte
Soluzione 1: Reverse Engineering (PRIORITÀ ALTA)
Metodo: Sniffing comunicazione software ufficiale WatchPower
Step:
- Installare WatchPower su Windows/Linux
- Usare tool sniffing USB/Serial (Wireshark, USBPcap)
- Catturare traffico durante operazioni:
- Lettura status
- Cambio impostazioni
- Query diagnostiche
- Analizzare comandi catturati e formato risposte
- Implementare supporto comandi proprietari MKS IV
Tool necessari:
- WatchPower (software ufficiale Voltronic)
- Wireshark + USBPcap
- Serial port monitor (Portmon, Advanced Serial Port Monitor)
Soluzione 2: Analisi Manuale Locale
File da analizzare: HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
Obiettivi:
- Cercare riferimenti a "MKS" o "054"
- Identificare comandi non testati
- Verificare varianti protocollo per firmware dopo 2014
- Controllare appendici con comandi "hidden"
Soluzione 3: Contatto Supporto Tecnico
Destinatari:
- Voltronic Power (produttore originale)
- MPP Solar (distributore)
- Community forum AEVA
Richiesta:
- Documentazione protocollo specifico MKS IV
- Lista comandi supportati model "054"
- Differenze rispetto a protocollo P17/P18 standard
- Workaround per integrazione software custom
Soluzione 4: Test Porta USB Alternativa (SE DISPONIBILE)
Se l'inverter ha porta mini USB:
Test:
# Verificare device HID
ls -la /dev/hidraw*
# Test connessione diretta USB
sudo ./bin/inverter_poller -d -1 --device=/dev/hidraw0
Vantaggi:
- Potrebbe bypassare conversione RS232
- Accesso a comandi USB-HID specifici
- Firmware potrebbe avere driver USB diverso
Rischi:
- Device crash come riportato in GitHub Issue #29
- Richiede driver kernel specifici
- Possibile incompatibilità hardware
Soluzione 5: Test Senza BMS
Obiettivo: Verificare se errore 61 interferisce con comunicazione
Procedura:
- Spegnere inverter
- Disconnettere BMS (cavo CAN o RS485)
- Riavviare inverter
- Ripetere test comandi
- Verificare se comandi timeout ora rispondono
Ipotesi: BMS potrebbe occupare porta comunicazione o causare conflitti bus.
📝 Raccomandazioni Immediate
1. Analizzare Manuale Locale (PRIORITÀ 1)
cd /home/pi/Progetti/manual
evince HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf &
Cercare:
- Tabella comandi completa (spesso in appendice)
- Riferimenti a "MKS" o codici modello
- Note su firmware versioni dopo 2014
- Comandi non documentati o "reserved"
2. Test Disconnessione BMS (PRIORITÀ 2)
- Isolare problema errore 61
- Verificare se impatta comunicazione RS232
- Testare comandi timeout senza BMS attivo
3. Setup Environment Sniffing (PRIORITÀ 3)
- Installare WatchPower su macchina test
- Configurare Wireshark con USBPcap
- Preparare script cattura traffico seriale
4. Query Community (PRIORITÀ 4)
- Post su forum AEVA con riferimento a thread PIP-4048MS
- Menzionare model code "054" e QGMN funzionante
- Chiedere se qualcuno ha documentazione MKS IV specifica
- Linkare GitHub Issue #29 per visibilità
📚 Risorse e Riferimenti
Documentazione Trovata
-
Forum AEVA - PIP-4048MS Thread
- URL: http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=4332
- Attachment:
SMV III 5K 232 Axpert KS&MKS&V&KING RS232 Protocol 20200102.pdf - 3374+ posts con documentazione estesa
-
GitHub Issue #29 - skymax-demo
- URL: https://github.com/manio/skymax-demo/issues/29
- Status: Open (aperto Jul 23, 2024)
- 6 comments, problema non risolto
-
Manuale Locale
- Path:
/home/pi/Progetti/manual/ - File:
HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf - Da analizzare
- Path:
Comandi da Testare (Non ancora provati)
QSID # Set Device ID
QCT # CT ratio
QPWS # Power Warning Status (diverso da QPIWS?)
QGMNI # General Model Name with Index
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- WatchPower: Software ufficiale Voltronic per monitoring/config
- ICC (Inverter Control Centre): Alternative software by AEVA community
- SolPipLog: Logging software menzionato nel forum
- skymax-demo: Progetto GitHub che abbiamo usato come base
🎯 Conclusioni
Fatto Assodato
- ✅ Hardware funziona: Comunicazione RS232 stabile, CRC corretto, framing OK
- ✅ Software funziona: Applicazione C++ interroga inverter correttamente
- ❌ Protocollo incompatibile: MKS IV usa comandi proprietari non standard
- ❌ Documentazione mancante: Nessun manuale MKS IV specifico trovato online
Prossimo Step
🔴 CRITICO: Necessario reverse engineering del protocollo tramite:
- Analisi manuale locale (immediato)
- Sniffing WatchPower (entro 48h)
- Query community AEVA (entro 7 giorni)
Stima Tempi
- Reverse engineering completo: 40-60 ore lavoro
- Implementazione comandi custom: 20-30 ore coding
- Testing e debug: 10-15 ore
- TOTALE: 70-105 ore (9-13 giorni lavorativi)
Alternative
Se reverse engineering fallisce:
- Usare solo QGMN per verificare presenza inverter (monitoring base)
- Integrare via software ufficiale (WatchPower API se disponibile)
- Monitorare tramite altra porta (mini USB se presente)
- Contattare rivenditore per upgrade firmware a versione compatibile P18
Report compilato da: AI Assistant
Data: 31 Gennaio 2026
Versione documento: 1.0
Test eseguiti: 22 comandi in 60 minuti